1.原因剖析
離心式水泵的作業(yè)原理:水泵啟動(dòng)前泵先由灌水漏斗灌滿(mǎn)水,啟動(dòng)電動(dòng)機,驅動(dòng)軸使葉輪旋轉,葉輪中的水在離心力的效果下,由葉輪中心被甩向葉輪周?chē)鷫合虮脷?經(jīng)過(guò)排水管路排出。與此同時(shí)葉輪中心進(jìn)口處,因為水被抽至輪緣而構成真空,在吸水井液面上大氣壓的效果下,水經(jīng)濾水器及底閥、吸水管進(jìn)人水泵,當即填補葉輪中心。葉輪連續旋轉,水即不斷流人泵內,并排至出水管路。 離心式水泵的結構總體分兩大部分:即固定部分和翻滾部分。固定部分主要由進(jìn)水段、中心段、出水段、軸承體、填料箱和導向器等部分組成。進(jìn)水段、中心段和出水段由拉緊螺桿連接在一起。翻滾部分主要由葉輪、平衡盤(pán)、軸、聯(lián)軸器等部分組成。我們根據其作業(yè)原理認真地對取水泵進(jìn)行了原因剖析:
1.1密封口環(huán)與葉輪空地過(guò)大。
1.2 葉輪被雜物阻塞。
1.3機械圓盤(pán)抵觸丟掉增大。
機械圓盤(pán)抵觸丟掉是指因為離心泵葉輪在充溢液體的泵殼內高速旋轉時(shí),液體在附著(zhù)力、粘性力的效果下,隨著(zhù)葉輪半徑的增大壓力升高、慣性離心力增大,因而在葉輪兩側構成環(huán)狀渦流。渦流的能量是葉輪傳遞給流體的,這就使葉輪多耗費了一部分功率。當軸向間隔增大時(shí),會(huì )增加圓盤(pán)抵觸丟掉。
△N=Kyn3D3 (K流體常數 y流體重度 n轉速 D葉輪半徑)
2.潰散檢查成果
取水泵是進(jìn)口泵(詳細參數見(jiàn)下表)。自2003年大修后各種參數都正常,隨著(zhù)運轉時(shí)間的增加,取水泵出力在逐步下降,電流在逐步增大。詳細剖析原因有以下幾種:
2.1檢查取水泵進(jìn)口濾網(wǎng)
取水泵出力缺少,壓力低,首要可能是進(jìn)口濾網(wǎng)阻塞,通流面積缺少所造成的,潰散檢查取水泵進(jìn)口濾網(wǎng),發(fā)現進(jìn)口濾網(wǎng)有被軟垢阻塞現象,經(jīng)過(guò)對進(jìn)口濾網(wǎng)進(jìn)行收拾,使得電流有所下降,但依然偏高,遂決議對取水泵潰散大修。
2.2潰散大修發(fā)現以下問(wèn)題
2.2.1葉輪處無(wú)阻塞,也無(wú)氣蝕現象。
2.2.2經(jīng)丈量發(fā)現取水泵密封口環(huán)磨損嚴峻,按技術(shù)要求密封口環(huán)與葉輪出進(jìn)口處的空地應為0.15mm,現在丈量此空地為0.4-0.5mm,嚴峻超支,走漏量加大,是出力缺少,電流大的主要原因。
2.2.3取水泵平衡盤(pán)與平衡座有磨損現象,經(jīng)與標準件對照,總抵觸量達3.5-4mm;葉輪進(jìn)口處軸向有動(dòng)態(tài)抵觸現象,使葉輪前部動(dòng)態(tài)空地變大,機械圓盤(pán)抵觸丟掉增大,這是電流增大的另一個(gè)原因。
3.處理辦法
3.1收拾取水泵葉輪通流部分的軟垢,使通流部分抵達規劃要求。用機械法收拾潔凈。
3.2取水泵葉輪出進(jìn)口密封口環(huán)處因為磨損空地超支,按常規的檢修辦法,葉輪和密封口環(huán)都得替換,才干抵達技術(shù)要求。但因為我廠(chǎng)所用的取水泵是進(jìn)口泵,零件價(jià)格比較高,一個(gè)葉輪的價(jià)格要二十萬(wàn),一個(gè)密封口環(huán)要八萬(wàn),五套機組共需替換五個(gè)葉輪,十個(gè)密封口環(huán),本錢(qián)適當高。因為修舊利廢、節能降耗是我們一貫堅持的修補原則。經(jīng)研究決議不替換取水泵葉輪,而是將取水泵葉輪出進(jìn)口密封口環(huán)處統一按最小直徑車(chē)削為Φ294.5±0.02mm(原本規劃為Ф294.7±0.02mm),從頭按廠(chǎng)家規劃原料(青銅)加工制作葉輪出進(jìn)口處密封口環(huán)Φ294.8mm(原本規劃為Φ295mm),設備后各項數據都符合規劃要求。每個(gè)密封口環(huán)材料費、加工費算計5000元,這樣修補費用就節約了一百七十五萬(wàn)。
3.3取水泵潰散后發(fā)現平衡盤(pán)與平衡座有磨損現象。經(jīng)與標準件對照磨損量抵達3.5-4mm;葉輪進(jìn)口處軸向有動(dòng)態(tài)抵觸現象,使軸向空地變大,機械圓盤(pán)抵觸丟掉增大。如果替換平衡盤(pán)和平衡座需求十萬(wàn),我們?yōu)榱斯澕s資金,將取水泵平衡盤(pán)按原本規劃尺度進(jìn)行加工,并對抵觸面經(jīng)過(guò)滲氮處理。計算出加工后平衡盤(pán)與標準件厚度的減少數加上平衡座與標準件深度的增加量的和a,然后在平衡座與泵體軸向結合面處加一個(gè)相等厚度a的鋼墊,在平衡座尾部用不銹鋼焊條補焊車(chē)削使厚度增加a,以確保平衡座與設備套空地0.6-0.8mm.從頭設備后,使葉輪出口側動(dòng)態(tài)空地減小,抵達規劃值,減小了機械圓盤(pán)抵觸丟掉,提高了效率。各部空地抵達規劃要求,試運效果較好。
4.修補效果
4.1取水泵電流下降,出力明顯增加,可以抵達規劃要求。
4.2本次大修因為原因確診明晰,而且應用了合理的修補辦法,使得修補費用明顯下降。
5.結束語(yǔ)
總結經(jīng)驗,我們深刻體會(huì )到機械設備的修補改造是一個(gè)企業(yè)發(fā)展的基礎,需求各方面人員的全面參加、積極合作;其次,出色的修補工藝可以節約原材料,下降企業(yè)的修補本錢(qián)。今后,我們依然應該在確保質(zhì)量的前提下,依照“先修補、后替換”和“先附件、后主件、不得已再整機”的檢修原則,深入開(kāi)展技術(shù)改造,盡力下降供水本錢(qián),確保機組安全。
電話(huà):0531-88980083 銷(xiāo)售電話(huà):15169022933 地址:山東省濟南市工業(yè)北路88號
| 網(wǎng)站地圖